從電抗器原理分析高壓串聯(lián)電抗器故障原因 從電抗器原理分析高壓串聯(lián)電抗器故障原因 摘 要:通過某電廠一起典型的因500kV電抗器內(nèi)部故障而導(dǎo)致線路跳閘的事故,結(jié)合事故現(xiàn)象,描述了事故發(fā)生的全過程,利用氣相色譜、高壓試驗(yàn)等方法分析了此次故障的原因,并通過多次掉罩檢查,判斷電抗器故障屬內(nèi)部突發(fā)性高能量的油中火花放電,故障原因判定為絕緣油中存在懸浮物,導(dǎo)致引線對(duì)地或固體材料之間油的絕緣強(qiáng)度降低,引起突發(fā)性的電弧擊穿。 由此次事故可以得出,只有在設(shè)備制造及安裝過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,確保制造及安裝的質(zhì)量,并在日常運(yùn)行維護(hù)中嚴(yán)格按照檢修工藝要求定期進(jìn)行維護(hù)及檢修,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理,才能保證設(shè)備的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。該典型故障為防止電力系統(tǒng)500kV電抗器類似事故的發(fā)生提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:500kV電抗器;電抗器原理;串聯(lián)電抗器故障;氣相色譜分析 500kV高壓串聯(lián)電抗器可以吸收系統(tǒng)容性無(wú)功功率、限制系統(tǒng)的過電壓和潛供電容電流、提高重合閘成功率,還可以削弱空載或輕載時(shí)長(zhǎng)線路的電容效應(yīng)所引起的工頻電壓升高,改善沿線電壓分布和輕載線路中的無(wú)功分布并降低線損、減少潛供電流,加速潛供電弧的熄滅,提高線路自動(dòng)重合閘的成功率,有利于消除發(fā)電機(jī)的自勵(lì)磁,可以說是長(zhǎng)距離高壓輸電線路不可缺少的重要電氣設(shè)備。 本文分析的某電廠故障電抗器的基本參數(shù)為:1992年俄羅斯生產(chǎn),1993年5月安裝投運(yùn)。該電抗器由3臺(tái)單相、1臺(tái)中性點(diǎn)組成,型號(hào)為PO—40000/550,額定電壓550/√3kV,額定功率為40±2MW,投產(chǎn)近15年,尚未進(jìn)行過任何大修或絕緣油處理。 某年3月27日上午07時(shí)01分電廠中控室事故音響報(bào)警,500kVC3串5031斷路器、5032斷路器事故跳閘,Ⅰ回線失電。計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)上發(fā)出“Ⅰ回線電抗器輕瓦斯”、“Ⅰ回線串聯(lián)電抗器絕緣下降”,返回屏上發(fā)出“電抗器故障”、“電抗器事故”,500kV保護(hù)電抗器Ⅰ屏上發(fā)出“主電抗B相輕瓦斯”、“主電抗B相重瓦斯”、“主電抗A相絕緣下降”故障,現(xiàn)地檢查Ⅰ回電抗器三相油溫、油位正常。 保護(hù)裝置檢查及動(dòng)作情況:Ⅰ號(hào)電抗器輕瓦斯保護(hù)動(dòng)作發(fā)信,幾乎同時(shí)重瓦斯保護(hù)動(dòng)作跳閘,檢查發(fā)現(xiàn)瓦斯繼電器輕瓦斯開口杯處于動(dòng)作狀態(tài),繼電器內(nèi)部有大量氣體,保護(hù)動(dòng)作行為正確。保護(hù)裝置動(dòng)作采樣值顯示,電抗器500kV側(cè)套管A、B、C相二次電流分別為0.43A、0.58A、0.42A,中性點(diǎn)側(cè)套管A、B、C相二次電流分別為0.41A、0.56A、0.41A,B相電流明顯較其他兩相高,電抗器差動(dòng)保護(hù)相電流突變量判據(jù)啟動(dòng)(0.08A),因未到保護(hù)動(dòng)作整定值(0.17A),電抗器差動(dòng)保護(hù)未動(dòng)作,保護(hù)動(dòng)作行為正確。 一、利用氣相色譜方法分析故障原因 3月27日上午7時(shí)34分,電廠油化人員抽取瓦斯繼電器中的氣體樣本,通過觀察和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確認(rèn)瓦斯繼電器中的氣體為無(wú)色、可燃性氣體。隨后抽取瓦斯繼電器及電抗器本體油樣,進(jìn)行氣相色譜分析。 表1給出了Ⅰ回線串聯(lián)電抗器B相故障前兩次本體油定檢試驗(yàn)結(jié)果以及故障后瓦斯繼電器內(nèi)氣樣、油樣以及本體油樣色譜分析的試驗(yàn)結(jié)果。由表1可以看出:故障后三次試驗(yàn)結(jié)果的總 烴、乙 炔(C2H2)、氫氣(H2)均已嚴(yán)重超標(biāo)。[1] 下面就Ⅰ回線電抗器B相的相對(duì)產(chǎn)氣速率進(jìn)行計(jì)算: 前年12月29至故障前一日(3月26日)之間的相對(duì)產(chǎn)氣速率:前年12月29日至故障發(fā)生當(dāng)日之間的相對(duì)產(chǎn)氣速率:式中:rr——相對(duì)產(chǎn)氣速率,%/月;Ci2——第二次取樣測(cè)得油中氣體組分含量,μL/L;Ci1——第一次取樣測(cè)得油中氣體組分(i)含量,μL/L;——二次取樣分析時(shí)間間隔的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間,(月);G——設(shè)備總油量,t;d——油的密度,(t/d3)。 由計(jì)算結(jié)果可知,故障發(fā)生前油中氣體相對(duì)產(chǎn)氣速率并未超過注意值10%。[1]故障發(fā)生后油中氣體相對(duì)產(chǎn)氣速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過注意值。 對(duì)故障發(fā)生后氣樣和油樣的三次測(cè)試結(jié)果按三比值的編碼規(guī)則進(jìn)行計(jì)算,所得C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6比值范圍編碼[2]都為2、0、2。再結(jié)合三次試驗(yàn)結(jié)果油中各種氣體的含量及相對(duì)產(chǎn)氣速率,由此,可初步判斷電抗器故障性質(zhì)為內(nèi)部突發(fā)性高能量的油中火花放電故障。 此類型故障產(chǎn)氣速度快、產(chǎn)氣量大、故障來(lái)勢(shì)較猛,導(dǎo)致故障氣體還沒有完全溶解到油中就已上升進(jìn)入瓦斯繼電器中,所以瓦斯繼電器的氣樣組分含量比瓦斯繼電器的油中組分含量高,而電抗器油中組分含量則更低。同時(shí)從表1中可以看出乙烯、甲烷含量均較高,故可初步判斷放電點(diǎn)溫度較高。而且還可以看出CO和CO2含量均無(wú)較大變化,且屬正常范圍內(nèi),故可初步判斷此次故障發(fā)生的時(shí)間較短,固體絕緣材料應(yīng)尚未受到損壞。 二、利用高壓試驗(yàn)分析故障原因 事故發(fā)生后,電廠高壓試驗(yàn)人員對(duì)故障電抗器進(jìn)行了直流電阻、絕緣電阻、直流泄漏電流、介質(zhì)損耗因素的測(cè)量。直流電阻試驗(yàn)結(jié)果為4.933Ω,與兩月前預(yù)防性試驗(yàn)4.975Ω(數(shù)值均換算到75℃)無(wú)較大變化,介質(zhì)損耗因素試驗(yàn)結(jié)果為tgδ%=0.678、Cx =4590 PF(10kV,油溫為20℃),與兩月前預(yù)防性試驗(yàn)tgδ%=0.541、Cx =4157 PF(10kV,油溫為20℃)基本一致,其余試驗(yàn)結(jié)果也明顯變化。高壓試驗(yàn)結(jié)果均屬正常值。 為確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果的可靠性,電廠隨后邀請(qǐng)電力試驗(yàn)研究單位相關(guān)人員對(duì)上述試驗(yàn)進(jìn)行了復(fù)測(cè),試驗(yàn)結(jié)果基本一致。由此,可初步判斷故障電抗器繞組并無(wú)明顯故障。 三、故障電抗器掉罩檢查 3月29日、4月2日及5日,電廠電氣人員對(duì)故障電抗器先后三次進(jìn)行了吊罩檢查,主要結(jié)果如下:事故后半小時(shí)、掉罩前分別兩次從電抗器油箱上部、中部、下部取出油樣,進(jìn)行水分、擊穿電壓試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均正常,外觀也透明無(wú)雜質(zhì)。發(fā)現(xiàn)油箱底部剩油有少量絕緣材料(主要是絕緣紙)碎片和絕緣紙板的墊片以及極少部分的肉眼可辨識(shí)懸浮物。還發(fā)現(xiàn)一顆8厘螺栓,螺栓無(wú)燒傷、過熱現(xiàn)象。 第四層繞組(面向中性點(diǎn)套管略偏左部位)發(fā)現(xiàn)有四粒銅珠,色澤光亮,對(duì)此部位進(jìn)行詳細(xì)檢查未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn)。在本體下端絕緣擋板上還發(fā)現(xiàn)一顆直徑約3mm的銅珠及多顆細(xì)小的銅珠,另有少量細(xì)小的焊渣。 夾件、鐵芯無(wú)松動(dòng),位移、接地情況良好,對(duì)穿心螺桿、鐵心、夾件用兆歐表測(cè)量絕緣,絕緣電阻均在2500MΩ以上,絕緣良好;500kV高壓套管和220kV側(cè)套管電流互感器二次繞組直流電阻與A、C相比較無(wú)明顯差別。各繞組之間及對(duì)地絕緣良好。對(duì)繞組、圍屏、高低壓套管、鐵芯和夾件以及引線對(duì)地等部位進(jìn)行了詳細(xì)檢查,均未發(fā)現(xiàn)任何明顯過熱、熔斷、放電等故障點(diǎn)。 對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的螺栓以及繞組上及本體下端絕緣擋板上發(fā)現(xiàn)的銅珠,由于銅珠表面光澤度高,位置相對(duì)集中,而現(xiàn)場(chǎng)檢查并未發(fā)現(xiàn)明顯故障點(diǎn),并結(jié)合高壓試驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù)以及廠家咨詢可判定為制造、安裝時(shí)遺留,與故障無(wú)直接關(guān)聯(lián)。 從現(xiàn)場(chǎng)掉罩檢查情況看,故障電抗器可見部分未發(fā)現(xiàn)明顯故障部位,但不完全排除不可見部分存在異常。由此初步判斷故障原因?yàn)榻^緣油中存在懸浮物,導(dǎo)致引線對(duì)地或固體材料之間油的絕緣強(qiáng)度降低,引起突發(fā)性的電弧擊穿。 四、結(jié)束語(yǔ) 綜合上述氣相色譜分析結(jié)果及高壓試驗(yàn)分析結(jié)果,可判定為Ⅰ回線串聯(lián)電抗器B相故障屬內(nèi)部突發(fā)性高能量的油中火花放電,故障原因可判定為絕緣油中存在懸浮物,導(dǎo)致引線對(duì)地或固體材料之間油的絕緣強(qiáng)度降低,引起突發(fā)性的電弧擊穿。 診斷高壓電抗器故障是復(fù)雜而又有系統(tǒng)的,需要綜合多種手段進(jìn)行分析。而設(shè)備制造、安裝的工藝質(zhì)量對(duì)今后設(shè)備是否能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行有較大的影響,因此必須嚴(yán)格執(zhí)行制造及安裝工藝標(biāo)準(zhǔn),確保制造及安裝的質(zhì)量,并在日常運(yùn)行維護(hù)中嚴(yán)格按照檢修工藝要求定期進(jìn)行維護(hù)及檢修,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理,才能保證設(shè)備的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。 |