【電抗器原理】揭秘串聯(lián)電抗器降低電抗器振動過熱 摘要:某500kV安裝了9臺俄羅斯電工廠生產(chǎn)的500kV串聯(lián)電抗器。投運(yùn)后,這批電抗器中的6臺存在較嚴(yán)重的缺陷,主要表現(xiàn)為噪音大,振動值超標(biāo),油色譜值異常增大。本文介紹了造成這些缺陷的原因和處理辦法
關(guān)鍵詞:電抗器 串聯(lián)電抗器 鐵芯 振動 發(fā)熱 一、概述 某500kV安裝了9臺俄羅斯電工廠生產(chǎn)的500kV電抗器,型號為ΡΟΜБС-60000/550。投運(yùn)后,這批電抗器中的6臺存在較嚴(yán)重的缺陷,主要表現(xiàn)為噪音大,振動值超標(biāo)(合同規(guī)定值),油色譜值異常增大。其中,一線B、C相,二線的A、B、C相,三線的B相存在油色譜氫、總烴超標(biāo),有微量乙炔;一線B、C相,二線的B、C相機(jī)殼上測得的振動數(shù)據(jù)超標(biāo)。 設(shè)備訂貨合同規(guī)定,電抗器的振動取殼體振動位移峰—峰值,在1.15額定電壓下,電抗器外殼上的最大振動值不超過100μm。按照廠家的規(guī)定,每臺電抗器振動的測量點(diǎn)共計32個,測點(diǎn)布置在離電抗器基礎(chǔ)1.5m的同一橫剖面上。
二、串聯(lián)電抗器問題的提出: 三線最先投入運(yùn)行,該線路上的3臺電抗器運(yùn)行正常。1999年7月6日,一線投入運(yùn)行,投運(yùn)后其中B、C相電抗器油色譜總烴值不斷上升,并大大超過《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》規(guī)定的注意值,其具體數(shù)據(jù)見如下二表:
為了電網(wǎng)的安全運(yùn)行,決定用二線的電抗器更換了一線的B、C相電抗器。但是,換上的電抗器運(yùn)行后,仍然存在類似的問題,振動值超標(biāo),電抗器運(yùn)行幾天后油色譜數(shù)據(jù)就超過了注意值。由于一線B、C相,二線的B、C(原一線的B、C相)相電抗器電抗器的問題更為嚴(yán)重,主要對這4臺電抗器進(jìn)行消缺。對每臺電抗器吊罩兩次,按吊罩次數(shù)分為第一次和第二次消缺。
三、串聯(lián)電抗器第一次消缺 測量電抗器振動的同時,對振動進(jìn)行了頻譜分析,除由50Hz電源產(chǎn)生100Hz的機(jī)械振動外,還有倍頻和高頻振動。并且,振動值和電抗器的溫度有一定的關(guān)系,在相同電壓下,溫度高,振動值高。 引起100Hz機(jī)械振動的原因有以下幾個方面:1、鐵芯磁密選取過高;2、鐵芯裝配時壓緊壓力不夠;3、支撐鐵芯的解振彈簧解振效果不好;4、機(jī)械共振。出廠試驗的振動值都低于100μm,第1原因可以排除。引起倍頻和高頻振動的原因有2個:1、電源高頻諧波引起;2、高頻諧振。測量500kV系統(tǒng)諧波后,排除了由于電源諧波引起的倍頻和高頻機(jī)械振動的可能。 歸納起來,引起電抗器外殼振動大的原因為:1、鐵芯裝配時壓緊壓力不夠;2、支撐鐵芯的解振彈簧解振效果不好;3、諧振。 電抗器產(chǎn)生低溫過熱的原因理論上有以下點(diǎn):1、由于電抗器的漏磁大,在電抗器的金屬附件上產(chǎn)生渦流損耗引起的;2、穿芯螺栓或鐵芯上的鋼夾件絕緣不良,形成環(huán)流;3、鐵芯金屬部件接地不良,在電場作用下懸浮放電或接地回路電阻過大產(chǎn)生過熱。通過紅外線成像儀測試,在電抗器外殼沒有發(fā)現(xiàn)局部過熱,電抗器的低溫過熱應(yīng)該在內(nèi)部。 通過以上分析,決定對電抗器進(jìn)行吊芯檢查處理,主要檢修內(nèi)容是:1、改變了支撐鐵芯的解振彈簧的結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了解振彈簧的剛度,加長了彈簧的長度;2、緊固上下拉緊鐵芯的7顆大螺栓,使鐵芯更加緊固;3、在電抗器外殼加焊槽鋼和鋼板,改變外殼的強(qiáng)度和固有振動頻率;4、測量穿芯螺栓的絕緣電阻。由于檢查鐵芯鋼夾件是否有多點(diǎn)接地比較困難,只檢查鋼夾件的接地情況。 檢查中發(fā)現(xiàn)上下拉緊鐵芯的部分螺絲松動,螺冒有過熱現(xiàn)象,其它部位沒有發(fā)生明顯的局部過熱。穿芯螺栓絕緣電阻良好。鐵芯上的鋼夾件接地電阻用萬用表測量不通,用500V的絕緣表測量電阻很低,當(dāng)時,錯誤地估計是油膜造成的接地不良。處理后,振動雖有明顯的減少,仍然超標(biāo),油色譜超標(biāo)的問題也未能解決。加焊鋼板后反而使振動增大。
四、第二次消缺 由于第一次對電抗器的處理未達(dá)到預(yù)期的效果,在分析第一次吊芯檢查的情況的基礎(chǔ)上,認(rèn)為:1、鐵芯鋼夾件接地回路存在一定的問題。2、中間鐵芯與上鐵軛之間的間隙過大,致使電抗器的振動和噪音大。從2001年3月25日至2001年5月2日,對電抗器進(jìn)行了第二次吊罩檢查處理。將一線和二線的B、C相電抗器鐵芯進(jìn)行了檢查處理,主要情況如下:1、在磁墊圈和鐵軛之間安裝了2mm厚的環(huán)氧樹脂板。2、鐵芯夾件都存在接地不良,主要原因是鋼夾件接地的角鐵有油漆,造成接地不良,有明顯的過熱燒焦現(xiàn)象,可能是引起油色譜超標(biāo)的主要原因。3、壓鐵芯的七顆大螺桿和頂部的壓板的接地有較大的缺陷,電抗器在工廠組裝時,在彈簧的下面錯誤地加了一塊絕緣紙板,造成壓鐵芯的7顆螺桿和頂部的鋼壓板沒有接地,雖然二線C相電抗器沒有這張多余的絕緣紙板,但是由于這部分鋼板表面有油漆,也可能存在接地不良,這部分的油漆已除掉。環(huán)氧樹脂板加在橫向鐵軛與中間鐵柱交接處,B相電抗器出廠時多加了半塊環(huán)氧樹脂板。 |